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工作总结

2026-03-18 工作总结 试用期转正总结

2026年oqc试用期转正工作总结。

三个月的试用期一晃就过。坐在电脑前敲这份总结的时候,脑子里过电影似的,全是那些在出货区蹲着、拿着手电筒照来照去的画面。说实话,干OQC这活儿,累的不是腿,是心——每批货出去之前,总得逼着自己再问一句“万一呢”。这三个月经手了26批出货,拦下了4起不该流出去的问题,也出过1次让全组跟着返工到半夜的岔子。挑几个印象深的聊聊,算是对自己有个交代。

先说那个焊点发黑的事。一批老客户的返单,产品做了三年,闭着眼睛都能检。功能测试全过,绝缘耐压也OK,生产那边催着要入库单,我正准备签字。手电筒扫过机柜底部的时候,余光瞥见一个焊点颜色不太对——不是明显的氧化,就是比旁边的暗了半度。当时脑子里两个小人打架:一个说别矫情,交期都压到嗓子眼了;另一个说就拆开看一眼,费不了几分钟。

生产组长在旁边站着,看我盯着那个点不动,开始叹气:“兄弟,这单再压下去,晚上又得通宵。”眼神能杀人。我还是让他把螺丝刀递过来了。拆开线槽的那一瞬间,头皮有点发麻——相邻一个大功率器件,发热端离那个焊点不到两公分,长期烘烤的痕迹已经很明显了。当时没失效,但以那个客户的现场环境,最多三个月,必然出通讯故障。最后整批12台全部返工,重排布线。那天晚上走的时候快一点,但心里踏实。

这事过去之后,我把出货检验记录表改了。外观检查项下面加了两行备注:“检查周边热源影响”和“追溯波炉温曲线记录”。说白了,就是把静态的“看”变成动态的“查”。生产那边一开始嫌麻烦,说多了两道手续。我跟他们算了一笔账:现在多花三分钟,比以后拉一车货回来修省二十倍的时间。现在这习惯算是养成了。 (M.G589.CoM 幼儿教师教育网)

再说那个让我如坐针毡的客户投诉。六月底,刚下完雨,客户电话打进来,说设备上电五分钟报通讯故障。当时第一反应是不可能——老化做了,通讯配对了,出厂前还特意多跑了两遍自检。但客户声音冷得像冰,只说了一句“你们自己来看”。

我拿着仪表去了现场。路上把可能的原因捋了一遍,心里没底。到了之后,发现设备本身确实没毛病,问题出在航空插头上——发货时为了防松,打了过量704硅胶,现场高温高湿,硅胶膨胀把插针撑得轻微变形,接触电阻变大,信号衰减。客户看我蹲在那儿测了半天,问了一句:“你们出厂怎么检的?”我当时脑子嗡了一下,没找理由,只说“是我们疏忽了,今天之内给解决方案”。

回来的路上越想越憋屈,因为这事OQC只检设备本身,不检包装辅料,责任不在我们。但憋屈归憋屈,问题得从根上治。第二天我把工艺和生产的人拉到一起,现场拆了三台设备,测试不同胶量对插针的影响。最后定了个死规矩:打胶只打螺纹第二牙到第三牙之间,拍成照片附在作业指导书里。现在每次出货前,我都要抽查三个插头,扒开看看胶量对不对。这个动作成了肌肉记忆。

最后说一次“翻车”之后的反思。有一周连续三批货因为标签贴错位置被退回。生产主管烦了,说我们鸡蛋里挑骨头。那天晚上我没急着开单,而是把OQC的同事和生产班组长叫到出货区,两台机器并排放着,一台对的,一台错的。我问他们:“如果你刚入职,晚上十点赶工,灯光有点暗,手里两张几乎一样的标签,能不能保证每次贴对?”

没人吭声。后来发现,问题不在人,在标签本身——两种标签太像,而且料架上混放。改起来也简单:优化颜色区分,强制定置定位,标签架中间加块隔板。从那以后,这个毛病再没犯过。

这事让我想明白一个道理:质量验收不能只对着产品挑毛病,得往流程上游看。人出错的概率,往往是被环境逼出来的。帮他们把环境理顺了,返工自然就少了。后来新人培训,我把这个案例加进去,讲完之后一个新来的同事问了一句:“那要是色盲的人怎么办?”我当时愣了一下,发现自己也没想过这层。挺好,以后改。

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