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工作总结

2026-03-30 工作总结 技工年度总结

一线技工年度工作总结。

干了这一年,回头翻翻工作日志,记了大半个本子。有些事当时觉得是麻烦,现在看反而是长本事的机会。我干的是现场设备维护和工艺跟进,说白了就是跟机器打交道、跟人打交道、跟各种突发状况打交道。下面挑几件印象深的,捋一捋。

先说焊接那件事。上半年我们车间不锈钢管路的焊接合格率一直在92%左右晃荡,打压测试时看不出来,一上蒸汽就开始渗。工艺科给的标准是“匀速移动焊枪”,但每个人对“匀速”的理解不一样,有快有慢。我蹲在焊工老周旁边看了三天,发现他焊得最稳的那几道,实际上是有节奏的——起弧顿一下、中间稍微停半拍、收尾再回一下。我把这个拆成“三步停顿法”,拿着秒表掐出时间:起弧预热1秒,熔池成型时停0.5秒观察,收弧时回烧0.3秒。

问题是,老周不买账。他原话是:“我干了十五年焊工,你用秒表教我干活?”我没跟他争,第二天自己拿了块废料,按他以前的焊法和新方法各焊了两道,切开截面给他看。熔深和熔宽差了一个毫米。他看了没说话,第三天开始主动给新来的徒弟讲节奏。推行了两个月,合格率拉到了98.3%。这事让我明白一个理儿:一线的人不是不服管,是只服比他还较真的人。

再说真空包装机那次故障。七月份夜班,设备报警“真空度不足”,按手册换了泵油、清了滤网,两个多小时没搞定。第二天要发800箱货,班长急得直转。我当时拿了个医用听诊器,沿着真空腔体一路听。听到一个单向阀时,有极轻微的“嘶嘶”声,在车间噪音里几乎听不见。拆开一看,阀芯里卡了一小片包装膜,比指甲盖还小。

问题修好了,但我没走。我琢磨着,这片膜是怎么过去的?原设计里进气管路没有滤网,全靠前端一个粗过滤器。我跟车间主任申请,在单向阀前加了一道80目的不锈钢滤网,又把滤网清洗从“每月”改成“每批次后目视检查”。主任当时嫌麻烦,说“你搞这么复杂干嘛”。我说你算笔账,停机一小时损失多少?他批了。后来这事还推广到另外三台同型号设备上,再没出过类似故障。 zW5000.cOm

设备巡检那摊事,今年我建了个“震动+温度”的档案,盯12台关键设备。开始没人配合,班里人说“每天那么忙,还测什么测”。我就自己测了半个月,把数据画成趋势图。四月份发现一台离心风机轴承温度连续三天每天升1.5度,震动值也在往上走。按保养手册,还没到换脂周期。我坚持停机拆检,打开一看,润滑脂已经碳化结块。清理完换上新脂,又跑了两个月,数据稳了。班长后来跟我说:“你小子这招行。”从那以后,班里每天测数据的人比我还积极。

至于那17项微改进,都是平时攒的。挑一个说吧。有段时间质检反映,某型号钣金件螺钉打滑率有5%。操作工怪气动起子扭矩不够,质检怀疑螺钉材质问题。我蹲了三天,发现规律:打滑集中在下午两点到四点,而且全是靠窗工位。拿温湿度计一测,靠窗位置比车间平均高五六度。拆了几个打滑的螺钉放投影仪下看,预涂胶提前固化了。我跟物料那边商量,把螺钉从靠窗物料架挪到恒温柜,又在作业指导书里加了一条:装配前用气枪吹净螺纹孔里的铝屑。打滑率掉到0.2%以下。这事后来被工艺科拿去,改了三个型号的标准作业程序。

说起来也有教训。年初有一次,一台烘干机的皮带断了,我判断是老化,换了新的就走了。结果两周后又断一根。这次我没急着换,把电机底座拆了,发现地脚螺栓松了两颗,电机运行时一直在微振动,皮带是“磨”断的。那次我意识到,故障处理不能只看表面,得往前倒三步,看看是什么导致了故障。后来我把这个思路加到班组的故障分析会上,让大家遇到问题多问一句“它为什么会坏”。

明年的事我大致想了一下。设备这块,想把那几台老机器的变频器参数重新标定一遍,这几年产品换了好几茬,参数还是刚装时的,肯定不合理。工艺那边,想拉着工艺科把那套真空包装的标准重新理一理,有些步骤是十年前定的,现在设备都换代了,该简化简化。具体能推进多少,得看手头任务排期,但至少得动起来。

这一年干下来,最大的体会是:现场的事,坐在办公室里想不出来,得蹲下去、听进去、较真到底。

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